
這是一個(gè)真實(shí)地發(fā)生在我身邊的事,希望我講的這個(gè)故事能給精加工同事有所幫助。
因公司一條生產(chǎn)線項(xiàng)目要重新啟動(dòng),其中兩臺(tái)加工中心的Z軸主軸作為核心部件需進(jìn)行返修處理。該部件此前委托外協(xié)加工,但存在多處精度未達(dá)到技術(shù)要求的情況,需由我們自行返修。此項(xiàng)任務(wù)最終落到了機(jī)加工新員工小胡肩上。面對(duì)精加工這項(xiàng)精度要求較高的工作,他經(jīng)驗(yàn)尚淺,在師傅們指導(dǎo)尚不充分的情況下,便著手操作,結(jié)果可想而知,加工后的部件精度多處超出允差范圍。
12月18日下午,我在處理完手頭的工作后,注意到該工件技術(shù)要求如此之高,便主動(dòng)上前協(xié)助小胡。我們一同進(jìn)行裝夾與打表工作。期間我一邊操作一邊向他講解要點(diǎn):“首先你得測(cè)量工件和4個(gè)墊塊的位置,并在機(jī)床上打平,打平后放上工件,用0.02mm塞尺逐一檢查每個(gè)墊塊,必須確保塞尺無法插入,才能開始校圓?!?由于該工件的外圓尺寸已加工到位,我們打好正、側(cè)母線后,發(fā)現(xiàn)平面一側(cè)存在0.06mm間隙,另一側(cè)間隙為0.04mm。理論上,在較低的墊塊處分別墊上相應(yīng)厚度的塞尺即可。但在實(shí)際操作中,墊入后打表數(shù)據(jù)反而差的更大了。
我建議他:“重新檢查四個(gè)墊塊,看看是不是有空隙。”果不其然,其中兩個(gè)墊塊分別有0.10mm和0.16mm的間隙?!翱隙ㄊ氰F屑進(jìn)去了?!边M(jìn)一步檢查證實(shí),果然是安裝塊上附有鐵屑,移動(dòng)時(shí)掉進(jìn)了安裝孔。找到問題點(diǎn)就好辦了,我們重新清理了工件和墊塊的接觸面,再次嘗試。最終測(cè)量結(jié)果顯示,一個(gè)方向誤差為0.01mm,另一方向?yàn)?.015mm,完全符合該工件的技術(shù)要求。

事后,我對(duì)小胡說:“精加工靠的就是認(rèn)真、仔細(xì),來不得半點(diǎn)馬虎,只有這樣,產(chǎn)品的精度才能保證。”我也特意讓我的徒弟小林在一旁學(xué)習(xí),并告訴他:“作為檢驗(yàn)人員,我們不光要會(huì)檢,更要知道加工過程,這樣在發(fā)現(xiàn)問題時(shí),才能從根源上提出有效的改進(jìn)方案,推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量提升?!?/p>
這件事雖小,卻讓我們體會(huì)到:認(rèn)真來自細(xì)節(jié),成長源于實(shí)踐。只要肯學(xué)、肯做、肯問,每個(gè)人都能在過程中積累經(jīng)驗(yàn)、不斷進(jìn)步。相信通過這次經(jīng)歷,小胡對(duì)精加工會(huì)有更深的領(lǐng)悟,而我們每個(gè)人,也能感受到團(tuán)隊(duì)協(xié)作與經(jīng)驗(yàn)分享所帶來的價(jià)值。

作者:劉飛兵
質(zhì)量部檢驗(yàn)員,負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn),加入暢爾12年,多次獲評(píng)暢爾“進(jìn)步之星”、“最美服務(wù)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。